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航空工件加工改进后的成效
- 发布日期:2012-08-20 14:22
航空工件加工改进后的成效。1.质量大幅度提高。杜绝了让步接受的工件,只出现了一件非工艺性返工工件,证明了改进工艺的合理性和有效性,也解决了此工件几年来存在的质量问题。
2.生产效率大幅度提高。由于单刃切削的切削力小,改人工手动铰削为气动铰削,大大提高刀具的转速和切削速度,进而大幅度提高了生产率。
3.大大降低了操作者的劳动强度。加工人员由3人降为1人,加工由手动改为气动,使加工更人性化。
4.成本大幅度降低
①刀具成本降低:以前的铰刀约每把3000元,只能铰10件。现在的铰刀虽然两把,成本约30000元,但切削力小,磨损小且可调,预计可加工超过500件,单件刀具成本大幅下降,也间接保证了工艺的稳定性(不再有因换刀原因造成的工件不合格);②铜套成本降低:改进后基本没有铜套报废,铜套的成本也基本降到最低。
5.减少工序。改进后切削力小,不需珩磨去余量。取消珩磨工序,既杜绝了因珩磨工序的碰伤划伤而造成的不必要返工,也杜绝了珩磨工序本身造成的质量问题,还保证了铰削有充分的加工余量,使不返工成为可能。
以上分析了一个航空零件在装配后的加工实例,提出了其中的加工缺陷和应对策略,为相似的航空零件加工和国外工艺本土化提供了参考。当然,航空零件装配后的加工是多种多样的,需根据具体问题具体分析,才能达到提高质量,降低成本的目的。